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煤矿防治水中定向钻探技术应用

煤矿防治水中定向钻探技术应用

摘要:基于传统煤矿探放水施工时,探水钻孔施工数量多、施工周期长、劳动强度、探放水效率低以及盲目性大等技术难题,为进一步提高煤矿探放水施工效率,晋能集团有限公司地质勘测部通过技术研究,对四明山煤矿9104运输顺槽掘进期间采取了定向钻探技术,通过实际应用效果来看,与传统探放水施工相比,钻探技术可减少钻孔施工数量达45个,钻孔施工长度缩短了3200m,探放水效率提高至97%以上,取得了显著应用成效。

关键词:煤矿探放水;定向钻探;技术原理;应用分析

引言

探放水施工是煤矿掘进工作面预防水害事故发生的重要技术手段,目前井下掘进工作面主要采用钻探技术手段确定水害位置、水压并进行疏压降水,传统探放水施工时探水钻孔深度不大于200m,超前距不低于30m,巷道每掘进一段距离后进行一次探放水施工,直至巷道掘进完成;但是在实际巷道掘进过程中,传统探放水施工工艺还存在很多问题,主要表现在以下几方面:①钻孔施工数量多,工程量大;②钻孔施工期间对巷道影响较大;③探放水施工效率低,盲目性大等。不仅降低了探放水施工效率,而且严重威胁着巷道安全掘进;所以采取合理有效的探放水施工工艺,对提高煤矿防治水效率及预防水害事故发生具有重要意义。

1概述

晋能集团四明山煤业有限公司9104运输顺槽位于井田南部一采区,由北向南开拓,巷道设计长度1250m,断面净宽4.8m,沿9#煤层顶板向南开拓至井田边界保安煤柱。北为9#煤南翼辅运下山,南为井田边界煤层保护线,东为实体煤层,西为实体煤层。根据首采区地质报告及已收集井下实见资料分析,9号煤层顶板的充水来源主要受其顶板砂岩及K5灰岩裂隙含水层影响,砂岩裂隙含水层水源主要为裂隙含水,属弱富水性含水层,对巷道掘进影响不大;9#煤层上覆45m为3#煤层采空区,预计含水量为7467m3,积水区主要位于巷道870~1030m段,巷道掘进期间在应力作用下,采空区积水沿裂隙岩层涌入工作面,对巷道掘进影响较大。9104运输顺槽采用综合机械化掘进工艺,截止目前巷道已掘进450m。

2巷道掘进前期探放水施工工艺及问题分析

2.1前期探放水施工工艺

1)采用ZDY3700B型钻机并配套中空钻杆进行钻孔施工,钻机功率为50kW,钻机压力为30MPa,转速为72r/min;中空钻杆长度为1.5m,直径为63mm,导向钻孔钻头直径为75mm,扩孔钻头直径为132mm。2)由于工作面前方水文地质条件简单明确,四邻无采空区及老窑水,工作面前方无需布置迎头钻孔,工作面每排布置5个顶板钻孔(1#-5#孔),所有钻孔深度为150m,所有钻孔与顶板仰角为20°,钻孔终孔位置位于上覆岩层50m处;其中5#钻孔水平投影与巷道中线重合,1#、2#钻孔在水平投影上分别左偏20°、40°,3#、4#钻孔在水平投影上分别右偏20°、40°,所有钻孔在空间上成“扇形”布置。3)待工作面钻机安装完成后进行钻孔施工,当钻孔钻机深度达11m时停止钻钻进并及时更换扩孔钻头进行扩孔施工,扩孔深度为11m,扩孔后对钻孔内安装4根PVC孔口管并采用聚氨酯进行封孔处理。4)钻孔封孔后对孔口段进行注水耐压试验,注水压力为积水压力的1.5倍,耐压时间不得低于20min,耐压试验合格后方可继续钻进。

2.2问题分析

1)钻孔施工工程量大:由于9104运输顺槽上覆采空区积水主要位于870-94m段,巷道每次超前钻探长度为150m,允许掘进距离为100m,巷道掘进期间共计需施工8组探水钻孔(40个钻孔),钻孔总长度为6000m,钻孔施工周期为27d,钻孔施工工程量大,劳动作业强度高,而且钻孔施工期间巷道被迫停止掘进,影响巷道掘进效率。2)钻孔无用孔数量多:采用传统超前钻探的方法进行探放水施工时,钻孔施工数量多,且多数钻孔为无用孔,而且在钻孔施工时盲目性,达不到预期探放水效率。

3定向钻探技术应用分析

3.1定向钻探技术原理

定向钻探技术主要利用千米钻机进行钻孔施工,在钻进时通过螺杆马达提供钻进动力,同时采用钻进系统中的随钻测量系统对钻孔轨迹、弯角以及方位角进行实时测量并控制螺杆旋转角度,使钻头按指定方位角进行钻进,从而达到预期钻进的目的,定向钻探深度一般在400m以上,钻进准确度在98%以上。

3.2定向钻探设备

9104运输顺槽采用定向钻探施工时钻机型号为ZDY45000型,钻机配套泥浆泵、二代钻进测量系统,具体技术参数如表1所示。

3.3定向钻探施工工艺

1)9104运输顺槽掘进至500m处时采用定向钻探施工,根据物探以及三维地震探测资料显示,巷道上覆采空区积水主要位于870~1030m段,与施工巷道垂直距离为45m,与巷道水平投影偏差角度为22°,所以通过研究决定施工四个定向探水钻孔(1#-4#孔),四个钻孔平均深度为457m,如图1所示。2)四个钻孔布置掘进巷道迎头煤壁上,距顶板间距为1.8m,四个钻孔成直线布置,间距为1.5m,所有钻孔在前350m以6°倾角快速钻进,钻孔方位角偏差控制3°范围内,当钻孔钻进至350m后逐渐减小倾角,当钻孔钻进至积水区时确保钻孔倾角在2°。3)根据地质资料显示,9104运输顺槽直接顶为炭质泥岩厚度为6.7m,基本顶为粗砂岩厚度为17.6m,钻孔扩孔终孔位置位于坚硬稳定岩层即可,所以钻孔封孔深度为12m,钻孔采用变径的方法进行扩孔施工,扩孔段直径分别为133mm和153mm,扩孔后对钻孔内安装直径为127mm孔口管,并采用油井水泥进行封孔处理。如图2所示。4)钻孔封孔完成后进行注水耐压试验,注水压力为2.4MPa,注水合格后对钻孔依次安装泄压阀、止水阀等,并继续对导向钻孔进行钻进,在钻进期间通过随钻测量系统实时记录钻孔轨迹,并与设计钻孔轨迹进行对比分析,出现偏差时及时进行校正。

3.4实际应用效果分析

1)缩短了钻孔施工工程量及周期:9104运输顺槽采用定向钻探技术后,钻孔总施工长度为1828m,与传统探放水施工工艺相比,钻孔施工工程量缩短了4172m,钻孔施工周期缩短了13d,提高了钻孔施工效率,降低了钻孔施工劳动作业强度。2)保证巷道快速掘进:传统探放水施工工艺每掘进100m需进行一次钻孔施工,受探放水施工工艺影响,掘进前期巷道平均掘进速度为5.2m/d,采用定向钻探技术后,钻孔施工一次性到位,对巷道掘进影响小,后期巷道掘进平均速度达9.6m/d,保证了巷道安全快速掘进。3)探放水效率高:采用定向钻探技术后四个定向钻孔全部为湿孔,放水水压为1.2MPa,共计对9104运输顺槽上覆采空区放水量为7442m3,放水量与预计积水量基本相符,巷道后期掘进过采空区积水段时顶板出现局部淋水现象,最大淋水量为0.2m3/h,对巷道掘进影响不大,消除了上覆采空区水患。

4结束语

晋能集团有限公司地质勘测部针对四明山煤矿9104运输顺槽掘进前期探放水施工效率差、周期长、劳动强度大等技术难题,提出了定向钻探技术,通过实际应用效果来看,定向钻探技术具有钻孔施工量小、精度高等优点,大大提高了探探放水施工效率,取得了显著应用成效。

参考文献:

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作者:马鹏程 单位:晋能集团有限公司